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滚筒筛煤机块煤与煤粉分离,分离效果好

发布日期:2020-04-29浏览次数:401

     在滚筒筛出入口滚圈联接轴固定处,增加20mm固定钢板,以达到增加连接强度、降低扭力的作用;并且为防止物料对联接轴的磨损,在筛筒两端联接轴的两侧增加了10mm防护钢板,保护联接轴免受煤流冲刷。改进后的联接轴固定方式如下所示:

当来煤湿度较高(水份超过10%)时,煤粉流动性明显降低,极易在筛筒上粘附、板结,造成筛条堵塞,而此时梳煤板无法满足清理筛筒积煤、正常筛分的工作,导致煤粉进入破碎机,进而造成破碎机筛板被煤尘板结堵塞,工作效率降低。特别当雨季来临,滚筒筛筛筒堵塞严重,即使人工清理,仍无法保证筛分效率。

    整个筛筒依靠多根联接轴及连接杆将筛筒前、后滚圈及筛条联为一体。筛筒转动时,矿用滚筒筛配置在石料生产线的必要性主要依靠联接轴带动筛筒整体保持同步,扭力较大,而联接轴在筛筒出入口端仅靠两固定板进行固定,扭力过于集中;并且联接轴在随着筛筒转动时,受到物料流的冲刷,使用后发现连接轴明显磨损,之后因联接轴断裂,导致筛筒变形,无法运行,需更换新筛筒。

为使梳煤板能够深入筛圈,达到有效清理筛筒积煤的目的,通过改变联接轴与筛圈连接的方隔垫形状的方法,消除影响梳煤板安装深度的缺陷,梳板探入筛圈深度由原来的4-5mm增加至12mm,穿过筛圈2mm,达到了彻底清理筛圈间积煤的效果。如下图所示:

如上图所示,滚筒筛进料口正对筛筒进料端筛圈。从皮带进入滚筒筛的煤流,自高处下落,顺进料口直接冲击筛筒进料端筛圈,使此处筛圈磨损快,极易被煤块冲击变形,致筛下物粒径超标,影响后续装置稳定运行。

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   受筛筒连接件方隔垫形状限制,梳煤板的梳板无法深入筛条间隙,仅能够清理夹在筛条间煤块;而当煤湿,煤尘在筛条间板结堵塞时,筛板清理效率明显降低,根本无法清理筛条间粘附湿煤,造成筛筒堵塞,筛分效率下降。

为了避免煤流进入筛筒时直接冲击进料端筛圈,从而造成筛圈严重磨损的问题,采取了将筛筒进料端去除部分筛条,并将滚圈适当加宽20cm(现场实际测量)的方法,使煤流落点避开容易磨损变形的筛圈,落至延长的滚圈钢板上,避免了对筛圈的冲击磨损,同时便于后期的磨损修复。

滚筒筛分机是输煤系统中不可缺少的设备,用于块煤与煤粉分离,分离效果的好坏直接影响破碎机的工作效率。在日常生产中,滚筒筛不可避免会发生各种问题,如:筛筒堵塞、联接轴断裂、筛圈变形等,严重影响系统的稳定运行。因此了解故障原因并采取相应措施是非常有必要的。


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